日前,“节能江淮行”采访团走进亳州市古井玻璃公司,感受这个安徽
玻璃行业的后起之秀如何如利用技改的力量节能降耗、节约挖潜。
据介绍,2007年4—11月份,古井玻璃公司对1#、3#
窑炉以及配套
设备实施了全面技术改造工程,重点对窑炉的蓄热室、小炉、
熔化池、澄清池、流液洞、加料口、大煊顶等处的结构与材料进行改进,以延长窑炉使用寿命,降低煤耗,提高玻璃液熔化效率与品质;对现有设备及控制系统进行了升级换代改造,电机全部使用变频器与节能电器控制,煤气站、供气站分别实行联网控制,以提高产能与产品质量,降低电耗,提高设备运行
稳定性与有效利用率。
据统计,1#、3#窑炉以及配套设备技改后,收效非常显著,不仅提高了产品质量,而且达到了节能降耗的效果。生产产能比原来提高了35%左右,吨玻璃液标准煤耗降低了36%,设备整体电耗降幅在15%左右,废水、废渣、灰尘以及二
氧化硫的排放量也有了不同程度的降低,
碎玻璃的使用总量增加了15%,加大了再生资源的利用,起到了更好的环保效果。
通过实施技改,为公司创造了可观的经济效益,1#、2#、3#三台
玻璃窑炉及配套设备全部改造完成,实际将投入费用2850万元。技改完成后三台窑炉每年可以节煤5000余吨,节电2300000千瓦时左右,节水14000余吨,减少二氧化硫排放量85吨多,灰尘300吨,提高玻璃液产能15000多吨,年增创销售收入1900万元,生产期内年增效益580万元,预计5年就可收回全部技改投资。
与【】相关热点资讯:
【了解更多 “” 相关信息请访问
玻璃专区 】